Olá pessoal, como muitos me ajudaram aqui neste projeto, nada mais justo que eu dar um feedback depois de 6 meses de uso da máquina, para o caso de alguém se aventurar, ou ter curiosidade.
Alguns pontos interessantes a relatar, e abaixo uma dúvida que surgiu agora.
1- Bico de corte/valvulas - Testamos alguns bicos de corte, e algumas válvulas de alta pressão. O que estou utilizando na máquina é uma valvula agulha com um atuador na parte superior. É simples, e funcional. Pode-se comprar toda a cabeça pronta, porém, eu não encontrei com essa cabeça de corte que eu queria, o DTI, que tem 1000 horas de vida útil. O conjunto montado veio com o orificio substituivel (50 horas), apesar de mais bonito, tem mais peças a montar (falhar) e tem que ficar trocando o orificio. Se fosse fazer novamente, eu utilizaria o sistema que está na máquina, bico para 1000 horas DTI e valvula com atuador.
2- Vazão/Abrasivo - A parte mais importante da máquina para mim foi a parte de pressão e vazão da água. Uma pressão elevada aumenta exponencialmente a velocidade de corte, e para mim, não modificou em quase nada o consumo de abrasivo, então, com maior velocidade, além da economia de tempo, teremos de abrasivo também.
3- Bomba - Essa parte foi a mais chata da máquina, me dá dor de cabeça até hoje. A princípio utilizamos uma bomba 2AT300 - que tem a relação de pressão de 1:300. Essa bomba só me deu dor de cabeça, e está até encostada agora. Explico o por que: O vendedor me passou que ela atenderia minha vazão e pressão, com o compressor que eu tinha. Isso nunca aconteceu. Ela consome muito mais que o relatado, a pressão não alcança o que eu desejava em função da vazão. Como a demanda de vazão é maior que a bomba conseguiria trabalhar, para obter a vazão que preciso, a pressão baixa muito. Eu até consegui trabalhar um tempo com uma pressão considerável (utilizando dois compressores em paralelo, para dar conta), mas aí começou a segunda dor de cabeça. Vazamentos, falhas em vedações, valvulas e afins. Fora que a variação de pressão deste modelo é muito grande.
Por sorte eu havia encomendado uma bomba menor, apenas dois estágios e 1:170 de relação.
A pressão desta bomba é menor, porém, como a vazão é maior, no final das contas consigo trabalhar com ela quase à pressão que trabalhava com a outra. (na bomba 1:300 conseguia 25000 Lbs no pau da goiaba, e nesta estou trabalhando a 20000lbs sem incomodo algum). Esta bomba tem também uma variação MUITO menor de pressão, trazendo um resultado melhor. E não me dá dor de cabeça com vazamentos e problemas.
A única coisa que acontece, e não estou conseguindo resolver é que o silenciador de saida congela em poucos minutos de trabalho. Estou tendo que trabalhar sem ele. Instalei um separador de água, e um filtro na linha, porém, ainda congela.
Alguém teria uma idéia do que posso fazer?
Obrigado