Boa tarde aos colegas do fórum, é com muita alegria que venho informar o sucesso na resolução de meu problema no que diz respeito as diferenças de dimensões da peça usinada em relação a peça programada.
Primeiramente agradeço aos colegas, ALebe, Cebaldochi, Gui2001, Leotriton, Anderson85, Raranda, F.Gilli que dispensaram um pouco do seu tempo para recomendar algumas dicas.
Vou tentar descrever o passo a passo do que fiz se não intenderem fiquem a vontade para perguntar. Depois de todas as tentativas frustradas percebi que a variável chave para “afinar” a máquina estava no valor inserido no campo “Step Per Units” no Mach3. Chequei a essa conclusão depois de desmontar minha máquina e remonta-la checando cada possível folga, usava algumas peças de madeira no eixo Z que me deixavam sem confiança, comprei nylon e usinei todas as peças que sustentam o spindle e troquei tudo.
Depois disso e ver que o erro persistia vi que ele ficava pior ou melhor quando fazia a calibração no Mach3, calibrei usando um relógio comparador ficou horrível, calibrei com um paquímetro com régua de 150mm melhorou bastante, aí ao ver a dica do Gui2001 “quanto maior voce tiver uma medida/referencia para ajustar o step/unit no mach 3 maior será a sua precisão na hora de usinar valores menores”. Matei a charada!!!
Porem como tomar essas medidas tendo apenas réguas comuns, e um paquímetro que tem apenas 150mm de régua, bem olhei valores de dispositivos maiores como réguas de precisão mas são proibitivos para mim sendo assim fiz da seguinte forma.
Progamei direto no Notepad um código para fazer furos de 150 em 150mm totalizando um comprimento de 750mm usei esses espaçamentos para que eu pudesse tomar a medida a partir do paquímetro pois era o dispositivo que eu possuo que iria me dar o menor erro.
O Desenho que coloco abaixo mostra como fiz, para retirar as medidas alinhei bem o paquímetro em relação a mesa e aos furos para que não pudesse causar ainda mais erros, fui anotando os valores e no final foi feito um somatório chegando a medida prática de 750,73mm.
Com este valor em mãos fui no Mach3 e fiz a calibração mandando a máquina deslocar 750mm e em seguida informando que havia deslocado 750,73 feito o ajuste no eixo x e y parti para os testes em um quadradinho com medidas externas de 30mm e internas de 20mm os resultados foram medias externas 30,00 e 29,96mm e medidas internas 20.04mm e 20.03mm alterando a forma de entrada da ferramenta para concordante ou convencional dessa vez a diferença ficou no máximo em 0.09mm de uma em relação a outra.
Levando em consideração que eu mesmo construí a Máquina e que usei rolamentos de baixo custo e inadequados para esforços axiais, e somando todos as possíveis folgas mais as tolerâncias de spindle e ferramenta considero o meu resultado excelente!
Uma outra coisa que pude perceber nesse ensaio comprova o que o ALebe disse sobre medidas de fresas, os furos foram feitos com fresa de 6mm para tupia, na embalagem diz serem de 6mm e com o paquímetro realmente da bem próximo de 6mm porem pensei se eu não posso medir a ferramenta com exatidão devido ao que disponho no momento, fui lá e medi o Furo, que para minha surpresa deu 6,2mm para o teste que fiz levei em consideração essa dimensão de 6,2mm nos cálculos no desenho podem ver que o diâmetro do furo é 6,2mm fiz 10 furos e medi todos eles e não houve variação ficando sempre em 6,2mm, não posso exigir muita qualidade dessa fresa pois além dela ser de 3ºlinha foi desenvolvida para tupia e não para usinagem de precisão. Antes de usinar o corpo de prova troquei essa fresa por uma de metal duro de 2,3mm fiz um furo e tomei a medida com o paquímetro, essa sim fez um furo de 2,3mm, sendo assim tomem cuidado com a ferramenta que estão usando para fazer a calibração.
Espero que os colegas com as dificuldades possam ter a mesma sorte que eu
Abraço e fiquem com Deus.
Projeto CNC Mateus