Autor Tópico: Projeto Danielz  (Lida 43539 vezes)

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Offline danielz

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Re:Projeto Danielz
« Resposta #195 Online: 15 de Fevereiro de 2011, 23:40 »
Que legal Rossi , vc colocou a correia para sincronizar mecânicamente os dois fusos , muito legal

Offline danielz

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Re:Projeto Danielz
« Resposta #196 Online: 19 de Junho de 2011, 10:43 »
Estou de volta , fiz umas modificações, religuei o Smile  e  montei o acionamento do eixo x atravez de polias  com um motor , esta semana coloquei para funcionar e agora tenho que afinar a mecanica com os motores,  o eixo Y e Z estão  com motores de 32kgf, e o eixo X com motor de 42kgf

Modelo: AK85H8/3.36-1.8 Frame: NEMA 34mm Grau do passo:
1.8°Tensão de fase: 3,36 V Corrente de fase: 4,2A, Resistência de
fase: 0,8 ohm Indutância de fase: 5,24mH Quantidade de fios: 6
Torque efetivo: 32Kgf.cm Driver compativel: AKDMP5-5.0A

Modelo: AK85H8/3.36-1.8 Frame: NEMA 34mm Grau do passo:
1.8°Tensão de fase: 3,36V Corrente de fase: 4,2 A Resistência de
fase: 0,8 ohm Indutância de fase: 3,5mH Quantidade de fios: 8
Torque efetivo: 42Kgf.cm Driver compativel: AKDMP5-5.0A

O acionamento quando eu puxo a correia do eixo x com a mão ele se movimenta  com facilidade , porém  quando aciono o motor dá a impressão que o motor não tem força , e só gira com velocidades muito baixas , mas quando eu subo ele estola  com muita facilidade , ja soltei vários pontos que poderiam haver tensão  nas guias e no fuso , mas não houve diferença , estou postando videos dela para os amigos  uqando tiverem um tempinho darem uma olhada , se tiverem alguma sugestão , pois estou na duvida se é alguma configuração no Smile , se o motor é fraco mesmo , e ajustes de mecânica.

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Grande abraço a todos!



Offline danielz

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Re:Projeto Danielz
« Resposta #197 Online: 20 de Junho de 2011, 00:11 »
Fotos  da montagem das correias sincronizadoras com acionamento de um motor.

Offline danielz

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Re:Projeto Danielz
« Resposta #198 Online: 24 de Junho de 2011, 00:25 »
Depois da primeira ligada , dei uma geral em algumas tensões da mecânica,  soltar a pressão de alguns parafusos e apertar outros , mas coisa bem rápida .
 A configuração do EMC2 também surtiu muito efeito, mas ainda tenho que acertar  muitos pontos no EMC2  além da configuração dos Smiles que serão deciscivos no acionamento do eixo X.  Infelizmente  notei que pesquisando no site algumas imagens  com a tela de configurações certeiras do Smiles  no EMC2 sumiram do site , mas ainda estou procurando.  Os testes de eixo do EMC2 também ajudam muito a amaciar , estou usando muito para concluir as velocidades como seguem nestes videos.



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Offline danielz

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Re:Projeto Danielz
« Resposta #199 Online: 24 de Junho de 2011, 01:00 »
Lendo tópicos aqui do site , em especial o Projeto do heróico Yuri, da MechMate, por ele usar dois eixos X, encontrei o relato do Rudolf  sobre detalhes de configuração do Smile , que me fizeram relacionar o que aconteceu quando eu acionava os dois fusos com um motor em cada  e  me fizeram abortar esse acionamento  e recorrendo as correias como estão agora, vale lembrar que eu havia comprado os meus Smiles na mesma época . Vou deixar postado aqui para quem tbm estiver  fazendo alguma router com dois eixos X notar o detalhe mencionado  pelo Rudolf na configuração  para o funcionamento esperado.


Re: Projeto YRD - Ás de Espadas - MechMate #17
« Responder #351 Online: 20 de Fevereiro de 2009, 19:10 »

    Citar

Grande Yuri,
Citação de: YRD em 20 de Fevereiro de 2009, 10:19

    Quem estava lá no Medino's Party viu que levei o Smile.

    Deixei para o profissional acertar a configuração dos ajustes de limite e home.

Primeiramente chequei e vi que tá tudo certo com os bichim.

O Smile do motor X2 estava com os sensores de limites e de home habilitados. Como basta o sensor do motor X1, desliguei os do X2. Foi quando enviei o email prá vossa simpatia.

Quando recebi seu email dizendo que "dois drivers em um mesmo eixo" é que vi a besteira que eu estava fazendo :)

Os DOIS Smiles (X1 e X2) tem que estar com os sensores de limite ligados, senão apenas 1 freiará enquanto o outro tentará continuar o movimento. Já viu a caca, né?

Habilitei os sensores de limite no X2 (com o de home desabilitado) e levei-os prá Sampa.

Bão, para resolver a questão dos sensores de DOIS motores no mesmo eixo, você terá que ligar os fios dos 2 conectores dos Smiles X1 e X2 em paralelo, ou seja, em cada conector de limite, o contato da esquerda do X1 deverá ser ligado ao contato do X2. Idem o da direita.

            +------+   +------+   +------+
Smile X1:   | O  O |   | O  O |   | O  O |
            +------+   +------+   +------+
              |  |       |  |       |  |
            +------+   +------+   +------+
Smile X1:   | O  O |   | O  O |   | O  O |
            +------+   +------+   +------+
              |  |       |  |       |  |
              |  |       |  |       |  |
              |  |       |  |       |  |
              |  |       |  |       |  |
              |  |       |  |       |  |
              |  |       |  |       |  |
              Home     Limite X   Limite X



Assim ambos Smiles saberão que o carro passou dos limites (literalmente falando :) ) e AMBOS freiarão os motores.

Compliquei (muito) na explicação?
Citar

    o problema é exatamente a ligação que inverte o sentido deste motor, este fica duro de ser rodado, pesado  :P soltando os cabos ele volta a ficar leve

    Notar que estou sem o Smile, portanto não há ligação com o driver.

Esta pegadinha já pegou muita gente grande :)

Se você curto-circuitar alguns fios do motor, este ficará extremamente pesado. Pode ser que, no caso do motor X2 algum fio estivesse se tocando :)

Claro, posso estar enganado e ser outra coisa, mas que esta pegadinha pega, ah, isso pega :)))
Citar

    1- Sendo o motor bipolar, ligado como unipolar, ocorre esta "dureza" no rodar, talvez ligado a indutância

Nananinanão :)
Citar

    2- Por ser bipolar ele cria alguma resistência quando os cabos estão ligados ao motor, pois não está ligado agora a nenhum driver.

Nananinanão (vide comentário acima)
Citar

    3- Talvez um motor Unipolar resolva a questão (o problema é: qual ? todos os maiores são bi uiuiui)

Nananinanão :)

Imagine os 4 fios saindo de um bipolar (2 para cada bobina). Tudo lindo e maravilhoso, não? :)

Agora imagine que bem no meio de cada bobina seja ligado outro fio, perfazendo 6 fios saindo do motor. Voilà :) Tá feito o unipolar :O

No curto e grosso, é essa a diferença de uni para bipolar :)

Ok, ok, tem alguns detalhes escondidos na manga, mas grosseiramente é só isso mesmo :)
Citar

    Acho que será difícil algum conclusão prática, já que isto não é comum a maioria de nós, mas talvez uma elucidação teórica  ;D

    Talvez explique o por quê tenho o dobro da velocidade (insano) no outro eixo

Bão, prá tentar resolver a parada você poderia tentar 2 coisas (rodando uma de cada vez):
1-Ligar o motor em X1 na posição do X2 na máquina
2-Ligar o motor em X2 na posição do X1 na máquina

Assim tiraria a dúvida sobre a ligação invertida e sobre a mecânica.

Outra: Movimente o motor X2 a vazio (ligado no Smile), MUITO DEVAGAR. Ele TEM QUE girar "redondo", nada de pulinhos de vez em quando (gira-gira-pula-gira-...). Se der pulinhos, algum fio deve estar ligado errado :) Compare com o X1.

A única diferença entre a ligação deles com os Smiles é que você deve inverter o fio 1 com o 3 (extremidade de uma bobina). Só e somente só isso :)

Abraços,
Rudolf

PS: FÉRIAS!!! Nem acredito!!! Agora posso lhe dar mais atenção (e pros demais colegas de auditório (HAHAAIII, Lombardi)) :)

PS2: Coloquei um desenhinho na explicação que dei ontem :)

Offline YRD

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Re:Projeto Danielz
« Resposta #200 Online: 24 de Junho de 2011, 09:26 »
Dois motores no X man, vai por mim.

Offline danielz

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Re:Projeto Danielz
« Resposta #201 Online: 24 de Junho de 2011, 23:38 »
Hoje depois de ter um flash back  nostalgico  de revisitar o windows xp , e pastar para achar um diskete e um leitor de diskete funcional , eu consegui abrir o programa de configuração do SMILES , eu pensei que teria que configurar apenas o eixo X , mas vejam só todos os smiles estavam com uma configuração padrão com 1 amper para cada motor , foi um misto de felicidade e frustração , felicidade por ter feito a mecânica funcionar com os insuficientes 1 ampere, e frustração por não ter feito isso a 8 meses atraz quando eu pensava que ja estavam configurados e eu poderia ja estar mais maduro na operação da cnc, mas beleza as coisas dão certo na hora certa . Falei  com o Daniel filho do Rudolf que me deu umas dicas  e o nobre Lolata tbm me ajudaram a fazer alguns acertos e dai hoje tive mais um dia de grande progresso,

Offline danielz

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Re:Projeto Danielz
« Resposta #202 Online: 25 de Junho de 2011, 00:10 »
Grande Yuri , os dois motores tenho certeza que seriam uma bela opção , mas depois que me decidi a a aposentar e optar pelas correias , no momento  vou seguir com elas , pois não tenho cacife  de gerênciar o funcionamento adequado dos motores,  mater as poiias bem fixadas no momento para mim será o  mais  certo para esse começo, não posso esquecer que é a primeira maquina que eu faço e a chance de fazer cagada é grande.
Os 3,5 amperes  nos motores de 32kgf e o s 4 amperes no motor de 42kgf fizeram presença , eu ja esperava um pouco mais de agilidade nos motores de 32, em relação ao de 42 do eixo X , e foi isso que foi notado , consegui aumentar bem a velocidade  e não houve nenhum stall, havia um ponto na extremidade esquerda do eixo y onde com 60mm stolava , agora com a corrente certa no motor  simplesmente ignorou , eu praticamente dobrei a velocidade e nem lembrança . O mesmo aconteceu com o Z  que rodou bonitinho.
 Eu notei que quando coloquei muita velocidade, isso  tornava a ação contraria comprometida pelo tempo de desaceleração . o movimento para reagir na direção oposta, dai depois de uns testes achei uma velocidade que para mim parece suficiente. Ficam ai mais uns videos .

SDC14218


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Offline danielz

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Re:Projeto Danielz
« Resposta #203 Online: 25 de Junho de 2011, 00:18 »
Fiquei fuçando no EMC2 e consegui fazer a router traçar um programa , engraçado que o som dos motores funcionando  no video , são muito parecidos com o ruido que o meu plotter de recorte faz quando esta trabalhando , rola até uma muiscalidade.


SDC14230




Offline YRD

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Re:Projeto Danielz
« Resposta #204 Online: 25 de Junho de 2011, 00:20 »
Beleza, acho o gato na tuba.

As vezes estes pequenos deslizes comprometem muito tempo, pelo menos para nós que queremos os detalhes...

Tenta uma velocidade de 170mm/s e uma aceleração de 500mm/s2.  ::) depois diz o que acontece  8)

Offline Alebe

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Re:Projeto Danielz
« Resposta #205 Online: 25 de Junho de 2011, 09:49 »
Boa notícia Serafim, opss! Daniel  ;D
Espero que agora essa jabirosca arranque muito cavaco.
Essa máquina ta que nem politico, antes de começar a trabalhar já quer recesso pra descanso... hehehe
Abraços


Nuno Roland - Tem gato na tuba (carnival march - 1947) (Embedding disabled, limit reached)

Offline danielz

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Re:Projeto Danielz
« Resposta #206 Online: 25 de Junho de 2011, 22:08 »
Hahahahah  essa marchinha fez o maior sucesso aqui em casa Alebe , olha só cnc também é cultura KKKKKK

Offline danielz

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Re:Projeto Danielz
« Resposta #207 Online: 28 de Junho de 2011, 00:50 »
Beleza, acho o gato na tuba.

As vezes estes pequenos deslizes comprometem muito tempo, pelo menos para nós que queremos os detalhes...

Tenta uma velocidade de 170mm/s e uma aceleração de 500mm/s2.  ::) depois diz o que acontece  8)

.....UAUUU !!!!
Fica bem legal além de responder bem , coloquei também o dobro de velocidade mas dá impressão não freia e o movimento se encavala com o outro  no test do EMC2, mas 170 de 150 fica bem Legal , Valeu!!!!

Offline Alebe

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Re:Projeto Danielz
« Resposta #208 Online: 28 de Junho de 2011, 11:44 »
Agora é obrigatório um video.  ;) Coloca aí, meu!

Offline danielz

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Re:Projeto Danielz
« Resposta #209 Online: 29 de Junho de 2011, 02:31 »
Pois é Alebe , eu fui até munido de camera para filmar , mas olha só , liguei o micro  e nem entrou a Bios , dei uma fuçada para achar alguma coisa  e nada , o cooler funciona e o led da mb tbm , mas esta mudo , nao entra a bios, nem dá o bip suspeito que foi pro saco  esse micro , mas vou tentar de novo nesta quarta. Valeuu!!

 

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